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平板玻璃行業(yè)大氣污染防治的問題與對策

放大字體 縮小字體 發(fā)布日期:2018-08-15 瀏覽次數(shù):376
核心提示:摘要:平板玻璃行業(yè)大氣污染防治技術(shù)運行中存在余熱鍋爐積灰結(jié)垢;布袋除塵器清灰困難,高溫靜電除塵經(jīng)常短路故障;SCR脫硝技術(shù)缺少成功應(yīng)用案例;煙氣脫硫技術(shù)普遍存在脫硫塔及附屬管道堵塞及處理后煙氣粉塵濃度增高等問題
      摘要:平板玻璃行業(yè)大氣污染防治技術(shù)運行中存在余熱鍋爐積灰結(jié)垢;布袋除塵器清灰困難,高溫靜電除塵經(jīng)常短路故障;SCR脫硝技術(shù)缺少成功應(yīng)用案例;煙氣脫硫技術(shù)普遍存在脫硫塔及附屬管道堵塞及處理后煙氣粉塵濃度增高等問題,導(dǎo)致煙氣呈“有規(guī)律”不穩(wěn)定排放、“周期性”非正常排放。結(jié)合該行業(yè)大氣污染整改情況,從理論和實踐上提出該行業(yè)污染控制對策及建議,滿足當(dāng)前該行業(yè)急需實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)和進(jìn)行深度治理需求。
 
     2011年《平板玻璃行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》頒布實施后,玻璃行業(yè)大氣污染治理呈現(xiàn)出前所未有的環(huán)保壓力,為有效控制顆粒物、SO2、NOx等污染物排放,玻璃生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)投建了脫硫、脫硝、除塵等環(huán)保設(shè)施。因玻璃窯爐原輔材料較多,涉及石英砂、純堿、芒硝、石灰石等,產(chǎn)生煙氣特性較為復(fù)雜,粘性強,易結(jié)垢,較易附著在環(huán)保設(shè)施中,導(dǎo)致環(huán)保系統(tǒng)維修頻率高,每隔1~3月需檢修一次,每次需1~3d,嚴(yán)重影響了防治設(shè)施的高效運行。因此急需對現(xiàn)狀進(jìn)行深入分析,提升玻璃行業(yè)污染控制技術(shù)水平,實現(xiàn)該行業(yè)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。
 
      1平板玻璃行業(yè)大氣污染治理現(xiàn)狀
 
      我國平板玻璃行業(yè)SO2、NOx減排壓力依然較大,節(jié)能減排技術(shù)亟待提升。當(dāng)前窯爐煙氣采用的大氣污染防治工藝路線主要有兩條:“除塵+脫硝+脫硫”和“脫硝+除塵+脫硫”。其中,除塵技術(shù)主要采用高溫電除塵和布袋除塵,處理后,顆粒物濃度在20~30mg/m3;采用的脫硫技術(shù)主要為雙堿法、石灰石/石膏法和循環(huán)流化床技術(shù),應(yīng)用最多的是石灰石/石膏法,經(jīng)脫硫設(shè)施處置后,煙氣中SO2濃度在150~300mg/m3;玻璃窯爐脫硝技術(shù)主要照搬電力行業(yè),全部采用SCR技術(shù),處理后,NOx的濃度<400mg/m3。
 
      目前,因平板玻璃各環(huán)保設(shè)施投建運行時間較短,缺乏成熟的運行管理機制,煙氣帶有粘性,爐窯需周期性“換火”操作等,導(dǎo)致玻璃熔窯廢氣排放濃度呈現(xiàn)出周期性不穩(wěn)定排放的突出問題。
 
      2大氣污染防治技術(shù)存在的問題及對策
 
      2.1余熱鍋爐積灰存在問題及其對策正常情況下,玻璃熔窯排煙溫度在420~450℃,與煙溫相適應(yīng)的SCR反應(yīng)器溫度范圍為320~420℃。熔窯煙氣進(jìn)入SCR反應(yīng)器前后需經(jīng)余熱鍋爐冷卻。余熱鍋爐內(nèi)易發(fā)生積灰現(xiàn)象,SCR脫硝前換熱管表面積塵較易清理,水沖洗即可;而SCR脫硝后煙氣中水分含量增大,使得一部分粘性飛灰粘附于余熱鍋爐內(nèi)換熱管道和余熱鍋爐出口的引風(fēng)機風(fēng)葉上,且換熱管表面會產(chǎn)生結(jié)晶現(xiàn)象,較難清理。
 
      據(jù)研究,在脫硝過程中,反應(yīng)生成的逃逸氨與SO3反應(yīng)形成硫酸氫銨,易與煙氣中的飛灰粒子相結(jié)合,在換熱管上形成粘結(jié)性極強的融鹽狀的積灰結(jié)晶。可通過控制SCR脫硝過程氨逃逸量和煙氣中SO2氧化率的方法減少硫酸氫銨的生成量。可優(yōu)化SCR脫硝裝置入口導(dǎo)流葉片的類型、數(shù)量和位置,使入口煙氣流速、溫度和濃度均勻,同時調(diào)整加氨系統(tǒng),嚴(yán)控逃逸氨限值,使NH3混合均勻,最終減少氨逃逸量。可調(diào)節(jié)控制煙氣溫度,合理選擇催化劑類型,最大限度降低SO2/SO3的轉(zhuǎn)化率,以減少SO3與NH3反應(yīng)量,亦可降低硫酸氫銨的產(chǎn)生。針對鍋爐清灰系統(tǒng),采用過熱蒸汽吹灰、壓縮空氣吹灰、激波清灰等方式效果明顯。
 
      針對設(shè)施運行現(xiàn)狀,增加備用余熱鍋爐或者余熱管路,用于余熱鍋爐維護(hù)、清灰時切換,是短期內(nèi)解決問題的最快捷方案。2.2除塵存在的問題及其對策
 
      2.2.1布袋除塵
 
      玻璃熔窯煙氣具有溫度高,因生產(chǎn)換火在一定范圍內(nèi)溫度頻繁波動的特點,布袋除塵器前一般布設(shè)煙氣冷卻系統(tǒng)。但煙塵顆粒較小且具有粘性,在一定溫度下易堵塞布袋除塵器,發(fā)生“糊袋”“板結(jié)”等現(xiàn)象,導(dǎo)致清灰困難。為使布袋除塵器正常運行,煙氣溫度的控制至關(guān)重要。齊曉芳等提出,采用模糊控制策略對布袋除塵器煙氣進(jìn)行溫度控制,當(dāng)煙氣溫度瞬時過高時,可迅速打開混風(fēng)閥,使除塵器入口溫度保持在許可范圍內(nèi),有效維持布袋除塵效率。王仲等提出,通過袋式除塵器的管道阻力分析設(shè)計,購選適合的布袋除塵器也能達(dá)到較為理想的除塵效果。
 
      選用耐高溫材料布袋,改善清灰方式,或者將布袋更換為濕式電除塵器是當(dāng)前最為直接有效的解決途徑。
 
      2.2.2電除塵
 
      電除塵器內(nèi)部易出現(xiàn)極板短路問題,電場內(nèi)部易出現(xiàn)放電、閃絡(luò)等問題。主要極板長期高溫作用下容易發(fā)生變形,積灰粘附在極板上,導(dǎo)致極線與極板距離過近,則出現(xiàn)短路現(xiàn)象;而陰極絕緣距離、陽極板卡澀、防塵板結(jié)露積灰、陰極線斷線導(dǎo)致的極間距超標(biāo),是造成電壓閃絡(luò)的主要原因。
 
      高溫電除塵在玻璃行業(yè)應(yīng)用時間較短,根據(jù)以上問題應(yīng)采取進(jìn)一步優(yōu)化電除塵器框架結(jié)構(gòu)減少高溫形變;降低電場風(fēng)速,減少二次揚塵;陰陽極振打改為側(cè)部振打;采用“BS”型管狀芒刺線減少陰極線形變,合理控制振打速度減少因振打清灰引起的二次揚塵等對策。高溫電除塵器技術(shù)應(yīng)用于玻璃熔窯煙氣,有待技術(shù)升級和改進(jìn)。
 
      2.3脫硝存在問題及其對策
 
      2.3.1催化劑物理堵塞部分
 
      玻璃企業(yè)煙氣處理工藝路線采用的是“脫硝+除塵+脫硫”。脫硝裝置布置在除塵裝置之前,反應(yīng)器內(nèi)會產(chǎn)生嚴(yán)重積灰,造成脫硝反應(yīng)器堵塞,致使催化劑物理中毒。因此,SCR脫硝裝置內(nèi)的積灰需定期進(jìn)行清理,但是部分廠家由于缺乏運行經(jīng)驗,催化劑纖維板吹爛、風(fēng)化、塌散現(xiàn)象時有發(fā)生。
 
      脫硝催化劑的形態(tài)主要有蜂窩式、平板式和波紋板式三種類型。當(dāng)前玻璃行業(yè)應(yīng)用的主要是蜂窩式催化劑,該種類型催化劑氣固接觸面積大,反應(yīng)物停留時間長,但是機械強度較低,容易發(fā)生堵塞,不適用于煙塵濃度較高的玻璃行業(yè)的脫硝。平板式催化劑具有較好的機械性和較強的抗腐蝕和防堵塞特性,更適合于該行業(yè)。此外,在催化劑運行管理過程中,要注意清灰與溫度控制,改進(jìn)SCR吹灰系統(tǒng),加大壓縮空氣氣壓,增加吹掃次數(shù),減少反應(yīng)器堵塞。
 
      2.3.2NOx超標(biāo)和氨逃逸超標(biāo)
 
      在生產(chǎn)過程中,煤氣“換火”時煙氣溫度提升快,煙道煙氣量大,玻璃窯爐煙氣內(nèi)NOx波動幅度較大,自動噴氨系統(tǒng)不完善,手動噴氨又帶有滯后性,難以控制,噴氨量大,容易造成催化劑失去活性,降低脫硝效率,產(chǎn)生NOx超標(biāo)和氨逃逸超標(biāo)問題。
 
      為緩沖玻璃窯爐因“換火”操作導(dǎo)致的NOx濃度波動,可在SCR裝置前設(shè)計煙氣預(yù)處理塔,保持脫硝效率穩(wěn)定。此外,通過完善噴氨系統(tǒng),實現(xiàn)自動化精確控制噴氨量;增強催化劑反應(yīng)活性,提高氨水和NOx反應(yīng)效率,均可在一定程度上降低氨逃逸率,確保NOx達(dá)標(biāo)排放。目前平板玻璃行業(yè)中缺少SCR脫硝技術(shù)成熟的應(yīng)用案例,SCR玻璃熔窯煙氣應(yīng)用研究有待加強。
 
      2.3.3SO2濃度增高
 
      現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)顯示,在脫硝設(shè)施出口SO2濃度明顯高于脫硝設(shè)施入口。以天然氣為燃料的玻璃窯爐,SO2濃度增幅在50%~100%;以煤制氣為燃料的熔窯,增幅在40%~70%。尤其以天然氣為燃料的熔窯,脫硝前,SO2濃度均低于250mg/m3,無需再經(jīng)脫硫環(huán)節(jié),SO2即可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。經(jīng)脫硝后,反需追加脫硫設(shè)施才能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
 
      初步判斷是熔窯煙氣中含有HS類物質(zhì),經(jīng)催化后反應(yīng)生成了SO2。因此需開展玻璃熔窯煙氣成份分析,進(jìn)一步確定脫硝裝置入口處含硫物質(zhì)的種類和濃度。
 
      2.4脫硫存在問題及其對策
 
      玻璃企業(yè)脫硫裝置多采用雙堿法、石灰石/石膏法等濕法脫硫。實際運行中,脫硫裝置出口處的煙氣里含有部分脫硫漿液,脫硫液里溶解有脫硫劑或脫硫產(chǎn)物,造成煙氣顆粒物增加;另外脫硫塔中噴頭堵塞,除霧器和旋轉(zhuǎn)隔板結(jié)垢、管道結(jié)晶等現(xiàn)象嚴(yán)重。
 
      SO2溶解、石灰石溶解、氧化反應(yīng)和石膏結(jié)晶均會不同程度地受漿液pH值的影響,故可加強運行管理,加大脫硫設(shè)備噴射藥劑管路口徑,改手動加藥為機械加藥,調(diào)節(jié)脫硫塔內(nèi)溶液pH值穩(wěn)定在6~8之間。此外,增大脫硫循環(huán)池面積,使循環(huán)池達(dá)到最好的澄清效果,亦可減少沉淀物堵塞裝置組件。
 
      摸索實踐經(jīng)驗的同時,需進(jìn)一步加強半干法脫硫技術(shù)和脫硫與其他環(huán)保一體化技術(shù)的研發(fā)與示范,并在該行業(yè)限制煤、重油等高污燃料的使用,減少原料中芒硝的配比,從源頭降低SO2的產(chǎn)生。
 
      3結(jié)論
 
      (1)在更為嚴(yán)格的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的驅(qū)動下,玻璃熔窯煙氣治理技術(shù)工程實踐進(jìn)展顯著,但設(shè)施投建運行時間較短,不穩(wěn)定達(dá)標(biāo)共性問題突出,若實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放,仍需一段時間探索和相關(guān)環(huán)保技術(shù)的改進(jìn)。
 
      (2)玻璃熔窯煙氣和污染物特性與電廠有一定區(qū)別,具有顆粒細(xì)小、有粘性、溫度高等特點,建議開展污染物煙氣特性機理及多污染物控制技術(shù)多功能耦合機理研究,開發(fā)超細(xì)顆粒物高效捕集、多污染物脫硫、脫硝、除塵一體化穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放技術(shù)。
 
      (3)玻璃熔窯配套SCR脫硝設(shè)施后煙氣SO2濃度增高,增加脫硫設(shè)施后粉塵濃度增高,繼而增加濕式電除塵器。“頭痛醫(yī)頭,腳痛醫(yī)腳”的煙氣治理現(xiàn)狀,導(dǎo)致大氣環(huán)保治理工藝路線冗長,并陷入問題循環(huán)中。建議加強玻璃煙氣治理工藝路線優(yōu)化研究,尤其加強脫硝技術(shù)研發(fā)。

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